品牌: | 新得瑞 |
型號: | 按需定制 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-22 07:17 |
最后更新: | 2023-11-22 07:17 |
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大冶有色金屬集團控股有限公司冶煉廠污水處理站建于1989年,設計廢水大處理量為30000m3/d,負責廠區(qū)冶煉廢水處理。隨著冶煉廠環(huán)保治理工作的加強,廢水處理量降低至約3000m3/d,排放廢水各項指標均滿足GB25467—2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》排放限值。隨著冶煉廠礦源選擇的不確定性及深度脫硫、環(huán)境集煙系統(tǒng)的投產(chǎn)運行,礦源中的氨氮轉(zhuǎn)移至廢水中。廢水中氨氮以NH4+或NH3存在,會造成冶煉廠外排廢水COD瞬時超標。技術人員采用不同工藝及藥劑,以控制冶煉廠外排水氨氮指標。
氨氮是衡量水體污染程度的重要指標,在水中以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)形式存在,可導致水富營養(yǎng)化,是水體中的主要耗氧污染物。廢水水質(zhì)不同,氨氮污染物的去除工藝也不同。目前,國內(nèi)外氨氮污染物的去除方法主要有物理法、化學法和生物法。物理法主要通過膜過濾、離子交換等方式去除廢水中的污染因子。該方法氨氮污染物去除率高,適應廢水的深度處理?;瘜W法通過加入廢水處理藥劑,達到去除廢水污染因子的目的。生物法主要采用活性細菌的消化、分解等方式去除廢水中的氨氮等污染物,該法適用于生活水的處理。
1、廢水特點
污水處理站主要處理廠區(qū)重金屬廢水及初期雨水,主要污染物以重金屬為主。廢水排放量及主要成分見表1。
廢水氨氮污染物主要來源于冶煉生產(chǎn)礦源。生產(chǎn)波動時,廢水氨氮指標波動較大,影響外排廢水達標排放。冶煉外排廢水異常時,污酸原液中氨氮質(zhì)量濃度高約為1200mg/L,低約648mg/L,平均值為924mg/L。污水處理站進口總氨氮質(zhì)量濃度高為36mg/L,低為28mg/L,平均值為30mg/L。
2、原有污水處理工藝流程
污水處理站原采用生物制劑法處理廠區(qū)重金屬廢水,通過生物制劑與重金屬的配合水解、沉降分離,實現(xiàn)外排水重金屬離子的穩(wěn)定達標。原工藝流程見圖1。該工藝不具備去除氨氮的能力,難以使外排廢水氨氮穩(wěn)定達標。
3、試驗研究
異常狀態(tài)下,污水處理站氨氮濃度較低,平均質(zhì)量濃度為30mg/L。文獻資料表明,傳統(tǒng)的吹脫,低濃度氨氮難以實現(xiàn)外排水氨氮的達標。吸附法、生化法、膜處理方法或處置成本較高,或難以適應重金屬廢水。技術人員決定采用折點氯化法去除廢水中的氨氮。采用實驗室小試+工業(yè)化試生產(chǎn)模式對新工藝進行研究。通過實驗室小試確定工藝可行性,摸索工藝指標及控制參數(shù),選擇佳藥劑,組合工藝;后開展現(xiàn)場應用及試驗,比較使用結果。確保外排廢水氨氮指標達標率,降低應急處置成本。
3.1 試驗原理
折點氯化法去除氨氮污染物化學反應方程式如下:
從反應式中可知,Cl-與NH4+理論質(zhì)量濃度比為5.9。
3.2 試驗分析方法
取250mL水樣于500L燒杯中,按比例加入漂粉精,進行攪拌,調(diào)節(jié)pH值。待反應完全后取水樣分別測定余氯及NH4+含量。NH4+和余氯分別采用納氏試劑分光光度法和碘量法測定。
3.2.1 不同pH值條件下的處理效果
取300mLρ(NH4+)為30mg/L的廢水,按Cl-與NH4+理論質(zhì)量濃度比5.9投加藥劑,分別于廢水pH值為5,6,7,8,9時進行試驗,反應時間為15min。試驗結果見圖2。
由圖2可知:反應pH值在6~8時氨氮處理效果較好。反應pH值為7時,氨氮去除率達90.7%,余氯質(zhì)量濃度為17.4mg/L,此時反應達到折點。反應pH值較低時余氯含量迅速增加,氨氮去除率降低。這主要是氯化反應生成的副產(chǎn)物NCl增加而造成的;反應pH值較高時反應副產(chǎn)物NO增加,殘余氨氮濃度升高。由于NO無氧化性,余氯含量上升相對較慢。試驗過程中技術人員發(fā)現(xiàn),該反應對反應pH值要求苛刻,當pH值偏離7較大時反應較慢,而pH值等于7時反應迅速發(fā)生。
3.2.2 不同投加量下氨氮的去除效果
據(jù)上述試驗結果,確定反應pH值為7,改變藥劑投加量進行試驗,反應時間為15min,試驗結果見圖3。
由圖3可知:適當增大Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比能有效提高氨氮去除率,但投加量過大,反而會造成氨氮去除率下降而余氯含量上升。由HOCl-與水中的NH4+發(fā)生的主要反應式可知,當Cl-與NH4+質(zhì)量濃度比低于理論值時,副產(chǎn)物NHCl2增加,高于理論值時NO與NCl3相應增加。這都使得余氯含量增加,影響NH4+-N的去除效果。由試驗結果可知,Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7時,氨氮去除率高,但余氯量相對質(zhì)量濃度比為6時要高。
3.2.3 反應時間對氨氮去除率的影響
試驗確定反應pH值為7,按Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7投入漂粉精,每隔5min取樣測定氨氮及余氯含量,試驗結果見表2。
折點氯化反應迅速,可在5min之內(nèi)反應完全,有相關文獻報道該反應可在幾秒種之內(nèi)迅速完成。但通過試驗發(fā)現(xiàn),當按比例加入漂粉精后廢水中pH值在10.5以上,此時基本不發(fā)生反應,只有將pH值調(diào)至9.5以下時反應才能發(fā)生,調(diào)節(jié)好pH值需要一定時間;反應完全后氣體逸出也需要一段時間。實際反應操作時間在5min以上。
3.3 試驗
1)漂粉精能去除廢水中氨氮污染物,使外排廢水達標排放。
2)佳工藝條件為反應pH值為7,反應時間大于5min,Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7∶1,廢水氨氮去除率在98%以上。