即是空壓機壓力不足的"/>
品牌: | 英格索蘭 |
壓力: | 10公斤 |
流量: | 25立方/分鐘 |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海金山 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-20 10:01 |
最后更新: | 2023-12-20 10:01 |
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有時候我們的操作人員會發現在發動機運轉,空壓機向儲氣罐充氣的情況下,氣壓表指示氣壓達不到起步壓力值。即是空壓機壓力不足的表現,為什么會出現這種想象呢?佛山格林達--空壓機專家告訴我們,可能造成這種故障的幾種原因和具體的解決方法:
1、可能是氣壓表失靈。觀察氣壓表,如果指示壓力不足,可讓發動機中速運轉數分鐘,壓力仍不見上升或上升緩慢,當踏下制動踏板時,放氣聲很強烈,說明氣壓表已經損壞了,這時應修復氣壓表。
2、空壓機與發動機之間的傳動皮帶過松打滑或空壓機到儲氣罐之間的管路破裂或接頭漏氣。檢查空壓機皮帶是否過松,從空壓機到儲氣罐、到控制閥進氣管、接頭是否有松動、破裂或漏氣處。
3、油水分離器、管路或空氣濾清器的沉積物過多而堵塞。應該檢查一下油水分離器和空氣濾清器及管路內是不是污物太多而導致堵塞,如果是堵塞,應清除污物。
4、空壓機排氣閥片密封不嚴,彈簧過軟或折斷,空壓機缸蓋螺栓松動、砂眼和氣缸蓋襯墊沖壞而漏氣。檢查空壓機的排氣閥是否漏氣,彈簧是否過軟或折斷等等根據所查找出的故障來更換或修復損壞零件。
5、空壓機缸套與活塞及活塞環磨損過甚而漏氣。檢查空壓機缸套、活塞環是否過度磨損。
以上就是導致壓力不足的五大因素,如果您發現您的空壓機氣壓不足,可以馬上對它進行以上的檢查。
大型螺桿轉子突然抱死怎么辦?
故障概述
GML95型雙螺桿壓縮機是30萬噸/年聚烯烴裝置的常用機型。K-8200風機,型號GML95,每天不定時啟動,主要用于B線摻混,每次運行4-5小時,每天運行2-3次,故障發生前累計運行7900小時。輸送能力為4722Nm3/h,轉速為7351rpm,軸功率243kW,入口流量6529m3/h。
故障發生后,調閱當天的風機運行的電流,運行曲線如下:
05:48 啟動風機,進行摻混倒倉操作。
10:36 摻混倒倉完成,風機空載運行。
12:05 進行摻混倒倉操作。
16:22 風機出口電流高報跳車。內操發現摻混風機電流突然上漲至高報,風機停機。班組隨即通知裝置管理人員,將設備斷電。裝置管理人員按照檢查程序脫開聯軸器,進行設備盤車,無法盤動,初步判斷為軸承或轉子損壞,迅速聯系維保人員拆檢。
通過拆檢,解體檢查發現:
1.1驅動軸及軸承未見明顯異常;
1.2軸承箱齒輪未見明顯損傷;
1.3陰陽轉子嚙合密封線部位有磨損(見標注1);陽轉子非驅動端端面磨損嚴重(見標注2);靠近轉子兩側端部的陰陽轉子密封線配合型線磨損嚴重(見標注3)
1.4 機殼(陽轉子非驅端處)出現三處裂紋
1.5 陽轉子非驅動端調心滾子軸承(起軸向定位作用)外圈與定位盤磨損(見標注5)軸承外圈安裝定位環上的銷釘已變形(見標注6)
1.6 陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列。
1.7 轉子軸裝密封處出現約1/6周長的燒痕,
1.8 轉子端面有約2/3圓周與殼體端發生磨損。
1.9 主轉子軸彎曲偏離中心2.7mm;副轉子軸彎曲偏離中心2.0mm。
2.0 主、副轉子外圓均直徑磨小約2.9mm。
2故障原因分析
綜合拆檢情況,對故障可能產生的原因進行分析如下:
2.1 結合潤滑油油質分析結果為合格,油品更換周期4000小時未到,油壓3.2bar在要求范圍內(1.8-5.5bar),且油壓設有聯鎖停機,初步判斷潤滑情況良好;排除潤滑不良引起的軸承損壞造成的抱軸。
2.2 根據巡檢記錄,風機入口壓力-30kPa,大于廠家要求的-45kPa值,且現場檢查入口濾網,未發現有破損情況,各項參數均顯示正常,現場巡檢時,未發生異響,排除壓縮機內進入異物導致轉子抱死。
2.3 根據風機的拆檢情況:整體來看,陰陽轉子倆端面處磨損嚴重,中心處磨損較輕;陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列;非驅動端軸承保持相對完好,內側止推軸承與定位盤有受力磨損痕跡,軸承外圈安裝定位環上的銷釘已變形;轉子端面有約2/3圓周與殼體端發生磨損;轉子軸裝密封處出現約1/6周長的燒痕;說明轉子在高速運轉過程中不是整體的軸向串動,而是轉子嚙合過程發生傾斜,轉子徑向方向發生位移變形。
2.3 從運行分析來看。由于壓縮機運轉中出口溫度高,壓力大,再加上轉子轉速高達7351rpm,對陰陽轉子頂間隙,端面間隙,相互嚙合間隙要求極高。轉子在運轉中,由于轉子變形,發生轉子嚙合摩擦和端面與殼體端面瞬間摩擦,造成局部溫度瞬間升高,使得陰陽轉子嚙合間隙和端面間隙更加變小,瞬間抱軸。
綜上,聯系到驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列,推斷驅動端徑向軸承在運行過程中失效是造成設備故障的主要原因。
2.4 驅動端徑向軸承運行中的失效原因
考慮到類似的設備故障、故障部位以及使用的環境,失效的原因主要有以下幾個方面:
2.4.1 陽轉子驅動端軸承可能存在缺陷。
2.4.2 螺桿壓縮機在力的計算或軸承選用上可能失當。
2.4.3 該螺桿壓縮機沒有外置潤滑油泵,只是在軸的末端帶有潤滑油泵,壓縮機在啟動瞬間,該設備軸承沒有油的注入,潤滑上存在隱患,尤其是頻繁啟動,更加加速軸承的失效。
2.4.4 裝置生產整體負荷較高,達到了120%,加速了軸承的失效。
2.4.5 潤滑油故障。機器位于高寒環境地域,冬季寒冷時節溫度達零下30余度,嚴重影響潤滑油流動性。加之,該機器原裝軸承潤滑噴嘴噴油通徑只有0.06mm,當遭遇極寒冷時段,在潤滑油流動性變差條件下,機器初始啟動的一個時段內,軸承少油甚至失油是,軸承受損亦成必然。隨著軸承受損程度積累,機器高速運行,不確定誘因導致瞬間軸承崩潰的幾率大增,亦會出現寒冷季節軸承少油、失油導致的軸承損傷,在非寒冷季節軸承崩潰。一般情況下,寒冷季節因潤滑油流動性變差導致軸承少油、失油致使軸承損傷崩潰,常發生在寒冷季節。
3缺陷修復
3.1 轉子軸修復,由于轉子軸彎曲,轉子外圓不規則磨損,轉子失去參考中心,且沒有完整的位置可做中心基準。我們采用冷焊工藝,補足轉子軸尺寸,以原始未磨損的部分轉子凹槽點為基準點,反復調整同圓周上四(六)個凹槽點,使之處在同一圓周上,再用不同位置的凹槽點進行校驗,以此反復,直至確保轉子中心找正;固定轉子軸后,在轉子軸兩端車成基準位,以此為基準位,在轉子軸兩端完成打轉子中心孔,車、磨等,恢復轉子軸原始尺寸參數。
3.2 轉子葉外圓、葉面修復,轉子葉外圓修復,采用壓片滾焊修補工藝,根據外圓磨損輪廓,把不同厚度的壓片,剪成與轉子葉外圓磨損部位形狀完全相同的壓片,逐層滾焊,堆出與原始轉子曲面一致的滾焊層,修磨拋光即可;轉子葉面修補,先制作一個與兩轉子中心距完全一致工裝,把磨損轉子固定,以此測量轉子葉面不同部位的磨損量,根據不同部位轉子葉面磨損量,選取0.05~0.20mm不同標準壓片,滾焊至合格尺寸,拋光即可。
3.3 外殼修復,采用冷焊工藝,補焊至設計厚度后,鏜、珩磨之合格。
3.4 機身一體端蓋裂紋修復,采用鉆孔連續鑲螺絲方法修補至合格。
3.5 其他部位修復,均采取冷焊、車、鏜、磨常規方法修復至合格。
4效果
該機損壞程度,經尋找多個廠家試圖修復,均被報廢,后經我公司與陜西關中壓縮機制造有限公司工程師劉安才聯合攻關,采用上述方法修復后,該機運行各項參數合格。截止目前,已穩定運行3000余小時,未出現瑕疵。
5預防措施
為預防類似壓縮機故障的產生,需要加強風機的日常操作維護。
5.1 對設備來講,振動為故障之源,要堅持做好壓縮機振動測量并記錄,觀察趨勢。發現趨勢狀態變差,要及時停車進行維修維護;
5.2 各加強巡檢,檢查風機運行情況及各參數,是否有異響;
5.3 嚴格按照廠家要求的油品更換周期4000小時更換新油、油濾,確保潤滑合格。
5.4 確保空濾等備件合格,并嚴格按照求4000小時更換空濾,若環境較差,應加大清理或更換頻次,保證無異物吸入;
5.5 冬季及時投運隔音罩內暖氣,保證壓縮機本體的啟動溫度15度以上,防止潤滑油低溫流動性變差,導致軸承少油、失油。
5.6 加強與螺桿壓縮機制造商的溝通,就壓縮機在力的計算或軸承選用進行探討。
5.7 在滿足裝置生產的條件下,盡量減少啟動頻次和增加送料摻混時間,以減小壓縮機負荷量。
5.8 定期做好檢修維護和保養。