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        洗煤廠污水處理設(shè)備

        品牌: 浩宇中興
        型號: HYYTH-1
        產(chǎn)地: 濰坊
        單價: 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 山東 濰坊
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2023-12-20 01:16
        最后更新: 2023-12-20 01:16
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        詳細說明

        一、洗煤廠污水處理設(shè)備概述

        采煤廢水復(fù)雜多變,在同一礦井廢水中,同時含有鐵、錳等重金屬,硫、氟、氯等非金屬及有機污染物和懸浮物,有的礦井廢水呈弱酸性,即使是同一礦井,所采層不同,廢水性質(zhì)也不同,甚至是差別很大。這給煤礦廢水治理技術(shù)的選用帶來很大的困難。

        煤礦污水怎么處理,**我們介紹一下其特點,煤礦污水水質(zhì)與一般城市污水性質(zhì)類似,但不同于城市污水(城市污水中常包括部分工業(yè)廢水)。其特征可概括為:水質(zhì)水量變化較大,污染物濃度偏低,污水可生化性好,處理難度小。

        二、洗煤廠污水處理設(shè)備主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

        (1)格柵、調(diào)節(jié)池及**泵站。進水來自廠區(qū)廢水處理站的自流管道,需在調(diào)節(jié)池前段設(shè)置一道回轉(zhuǎn)式細格柵機,柵隙為5 mm。調(diào)節(jié)池設(shè)置1座,有效容積為1 100 m3,采用地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);內(nèi)設(shè)2臺潛水?dāng)嚢铏C以防污泥沉淀,單臺攪拌機功率N=2.2 kW。調(diào)節(jié)池后部的取水井內(nèi)安裝潛水**泵,將污水**沉淀池。潛污泵共設(shè)3臺,2用1備,單臺潛污泵設(shè)計**Q=420 m3/h,H=12 m,N=22 kW。

        (2)沉淀池。沉淀池單座處理能力為 625 m3/h,采用地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。除前、后混合池為1座外,絮凝反應(yīng)池、推流反應(yīng)池、斜管沉淀池和水泵間都為2座并聯(lián)合建?;旌铣赜行莘eV=21 m3,混合時間1.5 min,內(nèi)設(shè)1臺槳式攪拌機,功率N=1.5 kW。絮凝反應(yīng)池有效容積V=70 m3,反應(yīng)時間為10 min,內(nèi)設(shè)1臺不銹鋼反應(yīng)筒和1臺槳式攪拌機,功率N=2.2 kW。推流反應(yīng)池V=41 m3,反應(yīng)時間為6 min。斜管沉淀區(qū)上部為斜管分離區(qū),下部污泥濃縮區(qū)。沉淀區(qū)斜管面積27 m2,上升流速v=12 m/h。濃縮區(qū)設(shè)置中心傳動濃縮機,濃縮機外線線速度約3 m/min,功率N=0.55 kW。水泵間3臺偏心螺桿泵,2用1備,單泵設(shè)計**Q=15 m3/h,揚程H=20 m,功率N=4.0 kW。

        (3)D型濾池。濾池設(shè)計處理能力為625 m3/h,采用地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。過濾部分共設(shè)4組,單組有效過濾面積8.6 m2。濾池選用彗星式纖維濾料,厚度1.0 m;設(shè)計正常濾速v=17.3 m/h,強制濾速23.1 m/h;過濾采用變水頭過濾,較大過濾水頭為 1.6 m。濾池采用氣水聯(lián)合反沖洗,氣沖洗強度為30 L/(m2·s),水沖洗強度5 L/(m2·s),交替進行,歷時 20 min。設(shè)備間內(nèi)設(shè)離心式反沖洗水泵2臺,1用1備,單臺設(shè)計**Q=200 m3/h,揚程H=12.5 m,N= 15 kW;羅茨鼓風(fēng)機2臺,1用1備,單臺設(shè)計**Q=21 m3/min,風(fēng)壓P=50 kPa,N=30 kW。

        (4)回用水池及泵站。設(shè)回用水池1座,有效容積2 675 m3,水力停留時間(HRT)為4.2 h,采用地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。濾池出水重力自流進入回用水池,經(jīng)過加氯接觸消毒后,由回用水泵加壓輸送至車間中水管道?;赜盟眠x用3臺RJC型長軸深井泵,2用1備,單臺設(shè)計**Q=400 m3/h,揚程H=54 m,N=90 kW。

        (5)加藥間。設(shè)加藥間1座,由加藥間、加氯間、配電間和值班室組成。加藥間主要制備、投加硫酸、聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺。聚合氯化鋁較大投加量按30 mg/L計,其中濾前投加5 mg/L,現(xiàn)場制備成10%水溶液。聚丙烯酰胺較大投加量按2 mg/L計,現(xiàn)場制備成0.2%水溶液。為防止夏季藻類繁殖,保證管道余氯,在回用水池內(nèi)加氯消毒。有效氯投加量按8 mg/L設(shè)計,選用1臺復(fù)合二氧化氯發(fā)生器,單臺有效氯產(chǎn)量為5 kg/h。

        (6)污泥脫水間。脫水間內(nèi)2座儲泥池,單池容積為27 m3,池內(nèi)設(shè)立式攪拌機2臺,單臺功率N=1.5 kW。污泥進料采用2臺單螺桿泵,1用1備,單泵設(shè)計**Q=15 m3/h,揚程H=20 m,功率N=3.0 kW。系統(tǒng)設(shè)計干污泥1 750 kg/d,按工作時間10 h計算,選用2臺板框式壓濾機,1用1備,過濾面積100 m2,功率N=3.0 kW,泥餅含水率為50%

        三、洗煤廠污水處理設(shè)備工藝流程

        根據(jù)研磨廢水進、出水水質(zhì)要求,工程主要去除COD、SS和硬度。為達到所述的處理要求,采用物理化學(xué)沉淀和過濾相結(jié)合的處理工藝。現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),常規(guī)的化學(xué)混凝沉淀和砂濾處理工藝存在著占地面積大、反沖洗頻繁和運行能耗高的問題。經(jīng)過反復(fù)比選,工程選用帶有增強沉淀池的物化沉淀技術(shù)———沉淀池去除主要污染物,選用D型濾池進一步去除SS和有機物,污泥由沉淀池排出后通過板框壓濾機進行脫水處理。

        此玻璃研磨廢水采用調(diào)節(jié)池/沉淀池/D型濾池處理工藝,出水全部回用于車間前期清洗工序。降低了廠區(qū)廢水對環(huán)境的污染。較終達到了廢水排放標(biāo)準(zhǔn),而且后期運行穩(wěn)定。


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