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        高郵小型醫(yī)療廢水處理設(shè)備/工程案例

        品牌: 藍(lán)陽(yáng)環(huán)保
        產(chǎn)地: 江蘇常州
        加工定制:
        單價(jià): 25860.00元/套
        發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 江蘇 常州
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 07:51
        最后更新: 2023-12-19 07:51
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        發(fā)布企業(yè)資料
        詳細(xì)說(shuō)明

        石灰石-石膏濕法是我國(guó)電廠尾氣脫硫的主要處理工藝,而脫硫塔定期排出的廢水中含有懸浮物、微量重金屬、亞硫酸鹽、氨氮等污染物。隨著尾氣中氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,一些項(xiàng)目的SNCR或SCR脫硝系統(tǒng)中投入了過(guò)量的氨水。過(guò)量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉(zhuǎn)化成氨氣,與氮氧化物進(jìn)行反應(yīng),提高了脫硝效率。同時(shí),未完全反應(yīng)的過(guò)量氨氣隨空氣進(jìn)入下游的脫硫塔,經(jīng)過(guò)漿液噴淋后,融入脫硫塔漿液中再進(jìn)入脫硫廢水,造成脫硫廢水中的氨氮濃度嚴(yán)重超標(biāo)。目前,國(guó)內(nèi)的脫硫廢水處理工藝分為傳統(tǒng)的中和絮凝沉淀工藝和深度處理工藝,如膜濃縮后蒸發(fā)結(jié)晶、煙道噴霧干燥。傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)采用中和絮凝沉淀工藝,并未考慮對(duì)氨氮的去除。若采用膜濃縮蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),高濃度的氨氮嚴(yán)重影響反滲透膜的正常運(yùn)行,增加了反滲透裝置的投資及運(yùn)行成本。同時(shí),采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝時(shí)蒸發(fā)裝置的投資及運(yùn)行成本高,蒸發(fā)結(jié)晶裝置易結(jié)垢、腐蝕。若采用煙道噴霧干燥,揮發(fā)出的氨氣又回到了廢氣中,在脫硫系統(tǒng)中循環(huán)。

        目前,處理脫硫廢水中氨氮的方法主要有生物法、離子交換、折點(diǎn)氯化法和吹脫法等。生物法需要補(bǔ)充大量堿和碳源,且脫硫廢水的高含鹽量、高氨氮對(duì)微生物的存活和繁殖有抑制作用,運(yùn)行維護(hù)困難,出水容易超標(biāo)。離子交換是利用沸石的離子交換能力,可將廢水中的NH+4交換出來(lái),其缺點(diǎn)是高濃度的氨氮廢水使得再生頻繁,運(yùn)行維護(hù)困難。折點(diǎn)氯化法的缺點(diǎn)是副產(chǎn)物氯胺和氯代有機(jī)物會(huì)造成二次污染,只適用于低濃度的氨氮廢水。吹脫法將空氣通過(guò)風(fēng)機(jī)吹入廢水中,利用氣泡充分融合水中的溶解性氣體,空氣將溶解性氣體帶出水體。胡繼峰等采用吹脫法處理氮肥廠高氨氮廢水時(shí),發(fā)現(xiàn)pH值大于12且溫度高于90℃時(shí),氨氮去除效率達(dá)到90%。劉文龍等發(fā)現(xiàn)當(dāng)廢水pH值為11.5、吹脫溫度為80℃、吹脫時(shí)間為120min時(shí),氨氮的脫除率可達(dá)99.2%。但傳統(tǒng)吹脫法具有以下缺點(diǎn):吹脫時(shí)間長(zhǎng),需要30min以上的停留時(shí)間;易產(chǎn)生二次污染,環(huán)境中氨氣氣味很大;容易結(jié)垢堵塞,脫硫廢水中含有大量的鈣鹽、鎂鹽,加熱和加堿后很容易生成氫氧化鈣、氫氧化鎂等沉淀物,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)堵塞填料、噴嘴,造成運(yùn)行故障。因此,本文結(jié)合工程實(shí)例介紹一種去除脫硫廢水中氨氮的吹脫-吸附裝置,該裝置采用兩級(jí)吹脫工藝去除廢水中的氨氮,加裝在濃縮澄清池和清水罐之間,使得傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)具有了脫除氨氮的功能,并且能夠克服傳統(tǒng)吹脫法吹脫時(shí)間長(zhǎng)、容易結(jié)垢堵塞的缺點(diǎn)。

        1、某熱電廠脫硫廢水高氨氮處理系統(tǒng)

        1.1 工程概況

        浙江嘉興某熱電有限公司采用石灰石-石膏濕法脫硫、SNCR+SCR聯(lián)合脫硝。旋風(fēng)筒入口煙氣溫度約為650℃,由于煙氣溫度低于脫硝反應(yīng)需要的溫度,造成脫硝效率偏低,故通過(guò)提高氨水的噴射量(150~200L/h)來(lái)提高脫硝效率。過(guò)量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉(zhuǎn)化成氨氣,與氮氧化物進(jìn)行反應(yīng),提高了脫硝效率,未完全反應(yīng)的過(guò)量氨氣隨煙氣進(jìn)入下游的脫硫塔。經(jīng)過(guò)漿液噴淋后,融入脫硫塔漿液中,造成脫硫塔漿液中氨氮的濃度達(dá)到了1400~1500mg/L。廠區(qū)建有傳統(tǒng)的脫硫廢水中和絮凝沉淀處理系統(tǒng),但無(wú)法去除廢水中的氨氮,氨氮濃度需要降低到200mg/L以下才能排入工業(yè)園區(qū)的廢水處理廠。

        該公司脫硫廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)詳見(jiàn)表1,出水污染物指標(biāo)滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997—2006)及工業(yè)園區(qū)廢水處理廠對(duì)脫硫廢水出水的接收要求。

        進(jìn)水氨氮、懸浮物濃度高,呈弱酸性,氯離子濃度高。綜合比較生化法、折點(diǎn)氯化法、離子交換法等工藝,因廢水中缺少微生物生長(zhǎng)的碳源,無(wú)機(jī)鹽分高,故采用生化法運(yùn)行困難。折點(diǎn)氯化法和離子交換法需要消耗大量的次氯酸鈉和吸附材料,運(yùn)行成本很高。因此,考慮在原有脫硫廢水處理系統(tǒng)上進(jìn)行改造,加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置,作為脫硫廢水處理系統(tǒng)中的一部分,與原有廢水系統(tǒng)串聯(lián)使用,使得原有脫硫廢水裝置具有了脫除氨氮的功能。

        1.2 工藝流程及技術(shù)特點(diǎn)

        原有脫硫廢水處理系統(tǒng)采用的是中和絮凝沉淀工藝,建設(shè)有廢水緩沖罐、三聯(lián)箱、濃縮澄清池、清水罐。改造后在濃縮澄清池后端、清水罐前端加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置。高濃度的氨氮廢水經(jīng)過(guò)廢水收集罐后進(jìn)入三聯(lián)箱,通過(guò)加堿將pH值調(diào)整至10~11,使廢水中的氨氮能夠更好地游離。在三聯(lián)箱內(nèi)加入絮凝劑和助凝劑,使得廢水中的懸浮物形成絮凝物,在下游沉淀池內(nèi)沉淀。上層清液溢流進(jìn)入循環(huán)罐,在循環(huán)罐內(nèi)與蒸汽進(jìn)行熱交換,溫度加熱到35~45℃。隨后進(jìn)入1#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),噴淋出來(lái)的液滴與從吸附塔出來(lái)的循環(huán)空氣進(jìn)行次吹脫。經(jīng)過(guò)一次吹脫后的廢水輸送至2#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),噴淋出來(lái)的液滴與從吸附塔出來(lái)的循環(huán)空氣進(jìn)行第二次吹脫。吹脫后的廢水進(jìn)入二級(jí)沉淀池,隨后溢流清液流入清水罐。處理后的廢水被送入后續(xù)其他的處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理,確保終水質(zhì)滿足相應(yīng)的排放要求。整個(gè)系統(tǒng)占地約10m×15m。改造后處理工藝流程詳見(jiàn)圖1。


        因廢水中氨氮濃度很高,本裝置設(shè)置了兩級(jí)吹脫塔,可以取得更好的氨氮處理效果。在循環(huán)罐中,把水蒸氣通入廢水中,提高廢水的溫度至40~50℃。再通過(guò)高壓噴嘴霧化噴淋,在吹脫塔內(nèi)逆向與循環(huán)空氣接觸。廢水中的氨氮被吹脫出來(lái),再以氨氣的形式被循環(huán)空氣帶走。系統(tǒng)的特點(diǎn)為:采用二級(jí)吹脫塔,更適合高氨氮廢水的處理;吹脫—吸附氨氮處理裝置在單個(gè)吹脫塔內(nèi)的停留時(shí)間為5~8min;相對(duì)于開(kāi)放的氨氮吹脫系統(tǒng),氨氣將在三個(gè)塔內(nèi)循環(huán),廢氣不會(huì)排入環(huán)境造成二次污染;氨氣吸附在除鹽水中,可輸送至廠區(qū)的脫硝除鹽水罐,吸附的氨氣得到了回收利用;兩級(jí)吹脫塔采用旋流板塔,避免了填料塔的結(jié)垢堵塞;噴嘴采用大通徑噴嘴,具有防止堵塞的特點(diǎn)。


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