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        太倉pcb廢水處理裝置 設備自動化

        品牌: 藍陽環(huán)保
        產(chǎn)地: 江蘇常州
        加工定制:
        單價: 15620.00元/套
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 江蘇 常州
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2023-12-18 04:30
        最后更新: 2023-12-18 04:30
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        發(fā)布企業(yè)資料
        詳細說明

          1、工藝流程詳述

          1.1 格柵

          進水從集水井流入調(diào)節(jié)池,利用格柵將不溶于水的漂浮物、大的懸浮物截留,避免對后續(xù)的水處理設備、管路造成堵塞,減輕后續(xù)構(gòu)筑物的處理負荷。

          1.2 調(diào)節(jié)池

          由于礦區(qū)送水時間為兩次,所以污水排放相對集中,所以必須設置調(diào)節(jié)池來勻質(zhì)勻量。

          1.3 旋流沉砂池

          用來去除比重較大的無機顆粒物,使得有機懸浮物隨水流走。污水由切線方向進入,在離心力作用下,砂粒被甩向池壁并下落入砂斗排出。

          1.4 預反應區(qū)

          設置于曝氣池的前端,通常在厭氧或兼氧條件下運行。主反應區(qū)的污泥回流并與進水在此混合,不僅充分利用微生物快速吸附作用,加速對溶解性底物的去除,而且對難降解的有機物起到良好的水解作用,同時使污泥中的磷在厭氧條件下得到有效的釋放。設置預反應區(qū)還有利于改善污泥的沉降性能,防止污泥膨脹的發(fā)生,促進了微生物的增殖及菌膠團的生長。

          1.5 主反應區(qū)

          主反應區(qū)主要分為四個階段:曝氣、沉淀、潷水、閑置。

          由鼓風曝氣機向反應池充氧,污水中的有機物被微生物氧化分解,同時污水中的氨氮經(jīng)微生物的硝化作用轉(zhuǎn)化硝態(tài)氮。此外,聚磷菌在好氧狀態(tài)下從外部攝取磷,并以聚合形態(tài)儲存在體內(nèi),形成高磷污泥,排出系統(tǒng),從而達到除磷效果。

          停止曝氣,微生物利用污水中剩余溶解氧進行氧化分解,反應池逐漸由好氧狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閰捬鯛顟B(tài),開始進行反硝化作用,將硝態(tài)N轉(zhuǎn)化為N2?;钚晕勰嘀饾u沉入池底,上層成清水。

          沉淀結(jié)束后,潷水器開始工作,自上而下逐漸排出上清液,此時反應池過渡到厭氧狀態(tài)繼續(xù)反硝化。

          排水結(jié)束后,潷水器上升到原始位置。

          1.6 細砂過濾罐

          主要是去除重力沉淀法不能有效去除的細小顆粒,對污水中的COD和BOD等也有一定的去除作用。

          1.7 消毒

          經(jīng)汞燈發(fā)出紫外光殺死污水中的病原微生物和病毒等,防止疾病的傳播。

          1.8 污泥脫水

          利用離心作用將污泥中的固體與水分離,上清液回流至調(diào)節(jié)池,向污泥中投加絮凝劑使污泥絮凝,提高脫水性能,脫水后裝車外運。

          2、執(zhí)行標準

          根據(jù)孝義市政府《孝義市2018年環(huán)境污染治理清單》要求,高陽煤礦生活污水處理站外排水中COD、氨氮、總磷3項主要污染物達地表水吁類標準。其余污染物執(zhí)行GB《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A排放標準。

          3、超標原因分析及改進措施

          經(jīng)檢測,出水水質(zhì)中氨氮超地表水吁類標準。其余污染物均達標排放反硝化是脫氮工藝中去除氨氮的關鍵環(huán)節(jié),而碳源的充足與否將決定缺氧對氨氮的去除率。反硝化是一個耗碳、產(chǎn)生堿度同時去除氨氮的過程,理論上還原1mg的氨氮需要消耗8.67mg的COD。

          氨氮超標原因分析為進水中碳源不足。

          改進措施:在主反應區(qū)中投加適量的葡萄糖作為碳源。采用人工投加的方式,在主反應區(qū)進水口處投加。利用水的流動、曝氣及攪拌機攪拌,使葡萄糖與活性污泥充分混合。化驗人員實施監(jiān)測出水水質(zhì)。葡萄糖投加上限為出水COD濃度不超標,投加下限為出水中氨氮、總氮濃度達標。通過水質(zhì)檢測,實時對葡萄糖的投加量進行調(diào)整,使得滿足出水水質(zhì)要求。經(jīng)測算,佳葡萄糖的投加量約為450kg/d,主反應池每進水投加一次,每次約80kg。

          下一步應逐步改善碳源投加方式,改為設備管道計量投加,既減少人工,操作簡單,有保證加藥效果及加藥量。


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