品牌: | 藍(lán)陽環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價(jià): | 21536.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 10:16 |
最后更新: | 2023-12-17 10:16 |
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近幾年,超濾膜分離技術(shù)作為再生水處理,工藝越來越成熟,它具有膜分離過程物質(zhì)不發(fā)生相變、分離系數(shù)較大、在室溫下操作和節(jié)能高效等特點(diǎn),是解決環(huán)境污染等問題的重要新技術(shù)。但在水廠運(yùn)行管理中,也會(huì)出現(xiàn)各類問題,本次總結(jié)北京市昌平區(qū)再生水廠運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),并應(yīng)用到再生水廠的工藝優(yōu)化改造方案中。
1、水廠概況
昌平再生水廠是在二級出水的基礎(chǔ)上新建污水處理水廠,為了使污水二級處理系統(tǒng)和再生水系統(tǒng)分離,污水處理不受膜設(shè)備穩(wěn)定性的影響,再生水廠可以根據(jù)回用水要求靈活調(diào)整運(yùn)行方式,減少運(yùn)行成本;因此該再生水廠主要采用超濾膜系統(tǒng),可以有效去除懸浮顆粒物、濁度與大分子有機(jī)物等。二級污水廠主要處理工藝為卡魯塞爾氧化溝工藝,后接沉淀池,有較好的脫氮除磷、去除有機(jī)物的效果。沉淀池出水進(jìn)入再生水廠,沉淀池出水水質(zhì)符合GB18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級B標(biāo)準(zhǔn),再生水廠主要進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)如表1。從表1看出,二級出水水質(zhì)滿足超濾系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)要求。
2、工藝介紹
再生水廠處理規(guī)模為2萬m3/d,處理單元主要包括混凝劑投加裝置、自清洗過濾器、超濾膜組件、超濾裝置清洗系統(tǒng)和反沖洗系統(tǒng)等。來水通過投加混凝劑,進(jìn)入自清洗過濾器,去除來水中大的懸浮顆粒,保護(hù)超濾系統(tǒng)運(yùn)行,作為超濾的保護(hù)處理手段,自清洗過濾器采用過濾精度為100μm,2套裝置(1用1備),單套大處理水量為1100m3/h,在進(jìn)水壓力滿足情況下可自動(dòng)反清洗。超濾膜組件為外置內(nèi)壓超濾膜,每個(gè)膜組件長1.5m,膜絲內(nèi)徑0.8mm,外徑1.2mm,采用了4套超濾設(shè)備,形式為臥式超濾膜,總膜組件數(shù)量為368支,具體技術(shù)參數(shù)如表2。再生水廠處理工藝如圖1。
3、存在問題及原因分析
該再生水廠運(yùn)行至第5年,出現(xiàn)運(yùn)行負(fù)荷低、產(chǎn)水量降低、自清洗過濾器或超濾膜堵塞及產(chǎn)水濁度過高等問題,具體如下。
(1)再生水資源浪費(fèi)。
設(shè)計(jì)出水回用于上游景觀,但水廠建成運(yùn)行后,由于配套回用水管線未建好,處理出水直接排入河道,未能回用,造成再生水資源浪費(fèi)。
(2)系統(tǒng)產(chǎn)水能力不足。
①由于二沉池出水不均勻,水量波動(dòng)較大,并且集水池容積較小,未能起到調(diào)節(jié)水量的作用。再生水廠進(jìn)水波動(dòng)較大,白天,超濾系統(tǒng)供水量充足,可以持續(xù)產(chǎn)水;夜間,水量嚴(yán)重不足,該段時(shí)間超濾膜低負(fù)荷運(yùn)行;因此超濾膜系統(tǒng)大產(chǎn)水量約為1.3萬m3/d,僅能達(dá)到設(shè)計(jì)水量的65%;
②由于二級處理采用活性污泥法,二沉池池面偶爾會(huì)有上浮污泥,導(dǎo)致二級出水濁度瞬時(shí)升高,出水直接進(jìn)入自清洗過濾器,自清洗過濾器無法全部濾清,超濾系統(tǒng)開機(jī)后跨膜壓差過高,致使產(chǎn)水流量快速降低,無法達(dá)到產(chǎn)水量要求。
(3)自清洗過濾器和超濾膜系統(tǒng)污堵嚴(yán)重。
?、儆捎谝归g再生水廠的來水量較少,集水池內(nèi)水力停留時(shí)間較長,滋生大量的微生物,而微生物的滋生造成了后續(xù)設(shè)備的堵塞;
?、诙脸厮矔r(shí)來水濁度高,致使自清洗過濾器連續(xù)工作,過濾器濾芯快速堵塞,設(shè)備自動(dòng)清洗程序無法及時(shí)清洗濾芯,間隔2~3d還需將濾芯抽出人工清洗,設(shè)備故障率高;
③由于自清洗過濾器經(jīng)常堵塞,進(jìn)入超濾系統(tǒng)的水質(zhì)濁度高,超濾膜短時(shí)間內(nèi)跨膜壓差升高,增加了超濾膜的反洗次數(shù),增加了運(yùn)行費(fèi)用,減少了超濾膜的使用壽命。同時(shí),該超濾系統(tǒng)為內(nèi)壓式超濾膜,對于進(jìn)水瞬時(shí)濁度較高的水質(zhì)情況,極易堵塞,在同等情況下,內(nèi)壓式超濾膜與外壓式超濾膜相比較,產(chǎn)水透過率低、反洗頻次高與反洗周期短,平均跨膜壓差上升速度快。
(4)對4套超濾膜系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行完整性檢測及分析,發(fā)現(xiàn)如下幾個(gè)問題:
①4套超濾膜絲出現(xiàn)嚴(yán)重老化,斷絲情況已接近產(chǎn)品公司超濾膜的允許斷絲率;
②超濾膜裝置上的排氣閥質(zhì)量較差,長期運(yùn)行后排氣作用失效,不能有效排氣,增加了超濾膜斷絲的頻率;
③運(yùn)行多年后的超濾膜發(fā)生不可逆的污堵,導(dǎo)致透膜壓差升高,產(chǎn)水量不能滿足要求。