品牌: | 埃爾曼 |
壓力: | 20公斤 |
流量: | 28立方/分鐘 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海金山 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-13 12:11 |
最后更新: | 2023-12-13 12:11 |
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大型螺桿轉(zhuǎn)子突然抱死怎么辦?
故障概述
GML95型雙螺桿壓縮機(jī)是30萬噸/年聚烯烴裝置的常用機(jī)型。K-8200風(fēng)機(jī),型號GML95,每天不定時啟動,主要用于B線摻混,每次運行4-5小時,每天運行2-3次,故障發(fā)生前累計運行7900小時。輸送能力為4722Nm3/h,轉(zhuǎn)速為7351rpm,軸功率243kW,入口liuliang6529m3/h。
故障發(fā)生后,調(diào)閱當(dāng)天的風(fēng)機(jī)運行的電流,運行曲線如下:
05:48 啟動風(fēng)機(jī),進(jìn)行摻混倒倉操作。
10:36 摻混倒倉完成,風(fēng)機(jī)空載運行。
12:05 進(jìn)行摻混倒倉操作。
16:22 風(fēng)機(jī)出口電流高報跳車。內(nèi)操發(fā)現(xiàn)摻混風(fēng)機(jī)電流突然上漲至高報,風(fēng)機(jī)停機(jī)。班組隨即通知裝置管理人員,同時,將設(shè)備斷電。裝置管理人員按照檢查程序脫開聯(lián)軸器,進(jìn)行設(shè)備盤車,無法盤動,初步判斷為軸承或轉(zhuǎn)子損壞,迅速聯(lián)系維保人員拆檢。
通過拆檢,解體檢查發(fā)現(xiàn):
1.1驅(qū)動軸及軸承未見明顯異常;
1.2軸承箱齒輪未見明顯損傷;
1.3陰陽轉(zhuǎn)子嚙合密封線部位有磨損(見標(biāo)注1);陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端端面磨損嚴(yán)重(見標(biāo)注2);靠近轉(zhuǎn)子兩側(cè)端部的陰陽轉(zhuǎn)子密封線配合型線磨損嚴(yán)重(見標(biāo)注3)
1.4 機(jī)殼(陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)端處)出現(xiàn)三處裂紋
1.5 陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端調(diào)心滾子軸承(起軸向定位作用)外圈與定位盤磨損(見標(biāo)注5)軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形(見標(biāo)注6)
1.6 陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列。
1.7 轉(zhuǎn)子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕,
1.8 轉(zhuǎn)子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損。
1.9 主轉(zhuǎn)子軸彎曲偏離中心2.7mm;副轉(zhuǎn)子軸彎曲偏離中心2.0mm。
2.0 主、副轉(zhuǎn)子外圓均直徑磨小約2.9mm。
2故障原因分析
綜合拆檢情況,對故障可能產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析如下:
2.1 結(jié)合潤滑油油質(zhì)分析結(jié)果為合格,油品更換周期4000小時未到,油壓3.2bar在要求范圍內(nèi)(1.8-5.5bar),且油壓設(shè)有聯(lián)鎖停機(jī),初步判斷潤滑情況良好;排除潤滑不良引起的軸承損壞造成的抱軸。
2.2 根據(jù)巡檢記錄,風(fēng)機(jī)入口壓力-30kPa,大于廠家要求的-45kPa值,且現(xiàn)場檢查入口濾網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)有破損情況,各項參數(shù)均顯示正常,現(xiàn)場巡檢時,未發(fā)生異響,排除壓縮機(jī)內(nèi)進(jìn)入異物導(dǎo)致轉(zhuǎn)子抱死。
2.3 根據(jù)風(fēng)機(jī)的拆檢情況:整體來看,陰陽轉(zhuǎn)子倆端面處磨損嚴(yán)重,中心處磨損較輕;陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列;非驅(qū)動端軸承保持相對完好,內(nèi)側(cè)止推軸承與定位盤有受力磨損痕跡,軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形;轉(zhuǎn)子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損;轉(zhuǎn)子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕;說明轉(zhuǎn)子在高速運轉(zhuǎn)過程中不是整體的軸向串動,而是轉(zhuǎn)子嚙合過程發(fā)生傾斜,轉(zhuǎn)子徑向方向發(fā)生位移變形。
2.3 從運行分析來看。由于壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)中出口溫度高,壓力大,再加上轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高達(dá)7351rpm,對陰陽轉(zhuǎn)子頂間隙,端面間隙,相互嚙合間隙要求極高。轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)中,由于轉(zhuǎn)子變形,發(fā)生轉(zhuǎn)子嚙合摩擦和端面與殼體端面瞬間摩擦,造成局部溫度瞬間升高,使得陰陽轉(zhuǎn)子嚙合間隙和端面間隙更加變小,瞬間抱軸。
綜上,聯(lián)系到驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形、磨損并混亂排列,推斷驅(qū)動端徑向軸承在運行過程中失效是造成設(shè)備故障的主要原因。
2.4 驅(qū)動端徑向軸承運行中的失效原因
考慮到類似的設(shè)備故障、故障部位以及使用的環(huán)境,失效的原因主要有以下幾個方面:
2.4.1 陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端軸承可能存在缺陷。
2.4.2 螺桿壓縮機(jī)在力的計算或軸承選用上可能失當(dāng)。
2.4.3 該螺桿壓縮機(jī)沒有外置潤滑油泵,只是在軸的末端帶有潤滑油泵,壓縮機(jī)在啟動瞬間,該設(shè)備軸承沒有油的注入,潤滑上存在隱患,尤其是頻繁啟動,更加加速軸承的失效。
2.4.4 裝置生產(chǎn)整體負(fù)荷較高,達(dá)到了120%,加速了軸承的失效。
2.4.5 潤滑油故障。機(jī)器位于高寒環(huán)境地域,冬季寒冷時節(jié)溫度達(dá)零下30余度,嚴(yán)重影響潤滑油流動性。加之,該機(jī)器原裝軸承潤滑噴嘴噴油通徑只有0.06mm,當(dāng)遭遇極寒冷時段,在潤滑油流動性變差條件下,機(jī)器初始啟動的一個時段內(nèi),軸承少油甚至失油是,軸承受損亦成必然。隨著軸承受損程度積累,機(jī)器高速運行,不確定誘因?qū)е滤查g軸承崩潰的幾率大增,亦會出現(xiàn)寒冷季節(jié)軸承少油、失油導(dǎo)致的軸承損傷,在非寒冷季節(jié)軸承崩潰。一般情況下,寒冷季節(jié)因潤滑油流動性變差導(dǎo)致軸承少油、失油致使軸承損傷崩潰,常發(fā)生在寒冷季節(jié)。
3缺陷修復(fù)
3.1 轉(zhuǎn)子軸修復(fù),由于轉(zhuǎn)子軸彎曲,轉(zhuǎn)子外圓不規(guī)則磨損,轉(zhuǎn)子失去參考中心,且沒有完整的位置可做中心基準(zhǔn)。我們采用冷焊工藝,補(bǔ)足轉(zhuǎn)子軸尺寸,以原始未磨損的部分轉(zhuǎn)子凹槽點為基準(zhǔn)點,反復(fù)調(diào)整同圓周上四(六)個凹槽點,使之處在同一圓周上,再用不同位置的凹槽點進(jìn)行校驗,以此反復(fù),直至確保轉(zhuǎn)子中心找正;固定轉(zhuǎn)子軸后,在轉(zhuǎn)子軸兩端車成基準(zhǔn)位,以此為基準(zhǔn)位,在轉(zhuǎn)子軸兩端完成打轉(zhuǎn)子中心孔,然后,車、磨等,恢復(fù)轉(zhuǎn)子軸原始尺寸參數(shù)。
3.2 轉(zhuǎn)子葉外圓、葉面修復(fù),轉(zhuǎn)子葉外圓修復(fù),采用壓片滾焊修補(bǔ)工藝,根據(jù)外圓磨損輪廓,把不同厚度的壓片,剪成與轉(zhuǎn)子葉外圓磨損部位形狀完全相同的壓片,逐層滾焊,堆出與原始轉(zhuǎn)子曲面一致的滾焊層,修磨拋光即可;轉(zhuǎn)子葉面修補(bǔ),先制作一個與兩轉(zhuǎn)子中心距完全一致工裝,把磨損轉(zhuǎn)子固定,以此測量轉(zhuǎn)子葉面不同部位的磨損量,根據(jù)不同部位轉(zhuǎn)子葉面磨損量,選取0.05~0.20mm不同標(biāo)準(zhǔn)壓片,滾焊至合格尺寸,拋光即可。
3.3 外殼修復(fù),采用冷焊工藝,補(bǔ)焊至設(shè)計厚度后,鏜、珩磨之合格。
3.4 機(jī)身一體端蓋裂紋修復(fù),采用鉆孔連續(xù)鑲螺絲方法修補(bǔ)至合格。
3.5 其他部位修復(fù),均采取冷焊、車、鏜、磨常規(guī)方法修復(fù)至合格。
4效果
該機(jī)損壞程度,經(jīng)尋找多個廠家試圖修復(fù),均被結(jié)論報廢,后經(jīng)我公司與陜西關(guān)中壓縮機(jī)制造有限公司工程師劉安才聯(lián)合攻關(guān),采用上述方法修復(fù)后,該機(jī)運行各項參數(shù)合格。截止目前,已穩(wěn)定運行3000余小時,未出現(xiàn)瑕疵。
5預(yù)防措施
為預(yù)防類似壓縮機(jī)故障的產(chǎn)生,需要加強(qiáng)風(fēng)機(jī)的日常操作維護(hù)。
5.1 對設(shè)備來講,振動為故障之源,要堅持做好壓縮機(jī)振動測量并記錄,觀察趨勢。發(fā)現(xiàn)趨勢狀態(tài)變差,要及時停車進(jìn)行維修維護(hù);
5.2 各加強(qiáng)巡檢,檢查風(fēng)機(jī)運行情況及各參數(shù),是否有異響;
5.3 嚴(yán)格按照廠家要求的油品更換周期4000小時更換新油、油濾,確保潤滑合格。
5.4 確保空濾等備件合格,并嚴(yán)格按照求4000小時更換空濾,若環(huán)境較差,應(yīng)加大清理或更換頻次,保證無異物吸入;
5.5 冬季及時投運隔音罩內(nèi)暖氣,保證壓縮機(jī)本體的啟動溫度15度以上,防止?jié)櫥偷蜏亓鲃有宰儾?,?dǎo)致軸承少油、失油。
5.6 加強(qiáng)與螺桿壓縮機(jī)制造商的溝通,就壓縮機(jī)在力的計算或軸承選用進(jìn)行探討。
5.7 在滿足裝置生產(chǎn)的條件下,盡量減少啟動頻次和增加送料摻混時間,以減小壓縮機(jī)負(fù)荷量。
5.8 定期做好檢修維護(hù)和保養(yǎng)。
空壓機(jī)溫度過高是怎么回事
1. 環(huán)境溫度過高對螺桿空壓機(jī)的兩方面影響
A:溫度越高,空氣越是稀薄(就好像空壓機(jī)在高原地區(qū)效率低一樣),造成空壓機(jī)工作效率下降,使空壓機(jī)更多時間處于加載狀態(tài),帶更多負(fù)載,造成空壓機(jī)產(chǎn)生的熱量更多,空壓機(jī)肯定溫度就更高。
B:一般空壓機(jī)設(shè)計的時候就有一個設(shè)計運行環(huán)境溫度(30-40度),在設(shè)計運行環(huán)境溫度下運行空壓機(jī)一般溫度就快接近空壓機(jī)保護(hù)溫度,如果空壓機(jī)環(huán)境溫度高于設(shè)計運行環(huán)境溫度,就會tigao空壓機(jī)的溫度從而使空壓機(jī)到底甚至超過空壓機(jī)的停機(jī)溫度,從而造成空壓機(jī)高溫。
2. 空壓機(jī)系統(tǒng)缺油
可檢查油氣桶油位,在停機(jī)泄壓后,潤滑油處于靜態(tài)時,油位應(yīng)比高油位標(biāo)志H(或MAX)略高。在設(shè)備運行過程中,油位不能低于低油位標(biāo)志L(或MIX)。如發(fā)現(xiàn)油量不足或觀察不到油位時,應(yīng)立即停機(jī)加油。
3. 油停止閥(斷油閥)工作不正常
油停止閥一般為兩位兩通常閉電磁閥,起動時開啟,停機(jī)時關(guān)閉,以避免停機(jī)時油氣桶內(nèi)的油繼續(xù)噴入機(jī)頭,并從進(jìn)氣口噴出。若該元件加載時不開啟,主機(jī)會因缺油迅速升溫,嚴(yán)重者會造成螺桿總成燒毀。
4. 機(jī)油過濾器問題
A:機(jī)油過濾器堵塞旁通閥又不開啟會造成空壓機(jī)油不能到達(dá)機(jī)頭,主機(jī)會因缺油迅速升溫。
B:機(jī)油過濾器堵塞liuliang變小,有一種情況就是空壓機(jī)因為熱量帶走的不是很完全空壓機(jī)溫度慢慢升高形成高溫,另外一種情況是空壓機(jī)卸載后空壓機(jī)高溫,因為空壓機(jī)在加載時內(nèi)部油壓高,空壓機(jī)油可以通過,而空壓機(jī)卸載后空壓機(jī)油壓力低空壓機(jī)油通過空壓機(jī)機(jī)油過濾器困難,liuliang太小從而造成空壓機(jī)高溫。
5. 熱控閥(溫控閥)工作失靈
熱控閥安裝于油冷卻器前方,其作用是維持機(jī)頭排氣溫度于壓力露點以上。其工作原理是剛開機(jī)時由于油溫較低,熱控閥支路開啟,主回路關(guān)閉,潤滑油不經(jīng)冷卻器直接噴入機(jī)頭;待溫度升至40℃以上,熱控閥逐漸關(guān)閉,油同時從冷卻器和支路流過;升高到80℃以上,該閥完全關(guān)閉,潤滑油則全部經(jīng)冷卻器再進(jìn)入機(jī)頭,以大程度對潤滑油進(jìn)行冷卻。
如果熱控閥出現(xiàn)故障,則潤滑油可能不經(jīng)冷卻器直接進(jìn)入機(jī)頭,從而油溫?zé)o法下降,造成超溫。其失靈的主要原因,一是閥芯上的大小兩個熱敏彈簧疲勞后彈性系數(shù)改變,不能隨溫度變化而正常動作;二是閥體磨損,閥芯卡死或動作不到位而無法正常關(guān)閉。可根據(jù)情況修復(fù)或更換。
6. 檢查油量調(diào)節(jié)器是否正常,必要時可適當(dāng)加大噴油量
噴油量在設(shè)備出廠時已調(diào)好,一般情況下不宜改變。
7. 機(jī)油超過使用時間,機(jī)油變質(zhì)
機(jī)油流動性變差,熱交換熱性能下降。造成空壓機(jī)機(jī)頭的熱量不能完全帶走造成空壓機(jī)高溫。
8. 檢查油冷卻器工作是否正常
對水冷式機(jī)型,可檢查其進(jìn)出口水管的溫差,正常情況下應(yīng)為5一8℃,低于5℃可能有結(jié)垢或堵塞現(xiàn)象,將會影響冷卻器的換熱效率,并造成散熱不良,此時可將換熱器拆下后進(jìn)行清洗。
9. 檢查冷卻水入口溫度是否過高,水壓及l(fā)iuliang是否正常,對于風(fēng)冷式機(jī)型則檢查環(huán)境溫度是否過高
冷卻水的入口溫度一般不應(yīng)超過35℃,水壓在0.3一0.5MPA之間,liuliang應(yīng)不小于規(guī)定liuliang的90%。環(huán)境溫度不應(yīng)高于40℃。如果達(dá)不到上述要求,可通過安裝冷卻塔、改善室內(nèi)通風(fēng)、加大機(jī)房空間等辦法解決。還可檢查冷卻風(fēng)扇工作是否正常。如有故障應(yīng)進(jìn)行檢修或更換。
10. 風(fēng)冷機(jī)組檢查
風(fēng)冷機(jī)組主要檢查進(jìn)出油溫相差是否在10度左右,如果小于這個值則應(yīng)檢查散熱器表面翅片是否臟堵,如果臟堵可用潔凈空氣吹干凈散熱器表面粉塵,并檢查散熱器翅片是否腐蝕,腐蝕厲害的話則有必要考慮更換散熱器總成,內(nèi)部管道是否有臟堵現(xiàn)象,若有此現(xiàn)象則可用循環(huán)泵循環(huán)帶一定酸性藥水清洗,一定要注意藥水濃度,以及循環(huán)時間,避免散熱器因藥水腐蝕造成散熱器穿腔。
11. 風(fēng)冷機(jī)風(fēng)扇問題
風(fēng)冷機(jī)風(fēng)扇問題有風(fēng)扇不轉(zhuǎn),風(fēng)扇反相,2個風(fēng)扇只開了一個等。
12. 風(fēng)冷機(jī)型客戶安裝的排風(fēng)管道方面的問題
有排風(fēng)管道過風(fēng)面過小,排風(fēng)管道過長,排風(fēng)管道中間彎道過多,排風(fēng)管道過長中間彎道多有沒有安裝抽風(fēng)機(jī),抽風(fēng)機(jī)liuliang小于空壓機(jī)原配散熱風(fēng)扇。
13. 溫度傳感器讀數(shù)不準(zhǔn)
14. 電腦讀數(shù)不準(zhǔn)
15. 機(jī)頭問題
一般空壓機(jī)機(jī)頭軸承要求在小時更換,因為空壓機(jī)的間隙,平衡都是靠軸承來保證的,如果軸承的磨損增大,就會造成空壓機(jī)機(jī)頭產(chǎn)熱量增加,造成空壓機(jī)高溫。
16. 潤滑油規(guī)格不正確或品質(zhì)較差
螺桿機(jī)的潤滑油均有嚴(yán)格要求,不能隨意代用,應(yīng)以設(shè)備使用說明書中的要求為準(zhǔn)。
17. 檢查空氣過濾器是否堵塞
空氣過濾器堵塞會引起空壓機(jī)負(fù)載量過大,長期處于加載狀態(tài),會引起高溫。可依據(jù)壓差開關(guān)的報警信號檢查或更換。一般空氣過濾器堵塞先造成的問題就是產(chǎn)氣量減少,空壓機(jī)高溫是次要的表現(xiàn)。
18. 檢查壓力是否過高
系統(tǒng)壓力一般在出廠時都已調(diào)定,如確需調(diào)整時,應(yīng)以設(shè)備銘牌標(biāo)定的額定產(chǎn)氣壓力為準(zhǔn)。若調(diào)整過高,則由于機(jī)器的負(fù)荷增加,會引發(fā)超溫現(xiàn)象。這個也和上一個原因一樣,空壓機(jī)高溫是次要表現(xiàn),主要表現(xiàn)為空壓機(jī)電機(jī)電流升高,空壓機(jī)保護(hù)停機(jī)。