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        工業(yè)污水的處理設(shè)備 HSDAGK12

        品牌: 藍(lán)陽環(huán)保
        產(chǎn)地: 江蘇常州
        加工定制:
        單價(jià): 25631.00元/套
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 江蘇 常州
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2023-11-24 10:32
        最后更新: 2023-11-24 10:32
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        1、工藝方案

        1.1 流程簡(jiǎn)述

        金川公司酸性廢水采用硫化鈉除銅、EX2000除砷工藝進(jìn)行初步處理后,再利用石灰中和法對(duì)硫化后酸性水進(jìn)行中和處理,中和后廢水送至公司水處理廠進(jìn)一步處理。

        銅冶煉系統(tǒng)酸性廢水處理系統(tǒng)是在充分利用公司內(nèi)部閑置設(shè)備和廠房基礎(chǔ)上,采用石灰-鐵鹽法處理工藝,主要流程分為硫化工序、中和工序兩部分。

        硫化工序?qū)⒅扑嵯到y(tǒng)凈化除塵、除鉛后的酸性水加Na2S反應(yīng),通過硫離子與重金屬的高效沉淀機(jī)理,除去酸水中的重金屬和砷,反應(yīng)生成的沉淀通過板框壓濾機(jī)壓濾為干渣,清液進(jìn)入中和工序繼續(xù)處理。同時(shí)設(shè)置H2S吸收塔和脫氣裝置,可將反應(yīng)產(chǎn)生H2S氣體進(jìn)行吸收后達(dá)標(biāo)排放。

        中和工序使用漿化后的氧化鈣溶液與硫化后的酸性水分別進(jìn)行一段中和與二段中和,兩段中和液分別進(jìn)入一、二段濃密機(jī)并投加絮凝劑,濃密后底流液通過底流輸送泵進(jìn)入壓濾機(jī)壓濾除渣,濃密與壓濾的清液可作為中水回用。

        1.2 反應(yīng)原理

        石灰-鐵鹽法是通過調(diào)節(jié)pH值來控制反應(yīng)程度,通入一定量的Ca(OH)2溶液將酸性廢水中和,再在堿性條件下沉淀砷、氟、鋅、鐵、鎳、鉛等微量有害元素,同時(shí)加入硫酸亞鐵、絮凝劑等凈水劑進(jìn)行混凝沉淀,終使廢水達(dá)到排放要求。

        基本原理如下:

        一段中和反應(yīng)控制pH為4~5。


        二段中和反應(yīng)控制pH為8~10。



        1.3 工藝配置

        1.3.1 硫化工序

        銅系統(tǒng)制酸所產(chǎn)生的酸性廢水中加入Na2S除去重金屬和砷,反應(yīng)生成的沉淀通過板框壓濾機(jī)壓濾為干渣,壓濾液送至中和工序。另增加H2S吸收塔和脫氣裝置,確保反應(yīng)生成的H2S氣體能夠達(dá)標(biāo)排放。工藝流程如圖1。


        1.3.2 中和工序

        中和工藝流程如圖2。


        硫化后壓濾液進(jìn)入中和工序,進(jìn)入一段中和反應(yīng)罐。同時(shí)在石灰配置槽內(nèi)配置質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~12%的石灰漿液,通過石灰輸送泵送入一段中和反應(yīng)罐進(jìn)行逐級(jí)反應(yīng)。并在一段中二級(jí)、四級(jí)反應(yīng)罐進(jìn)行pH值監(jiān)測(cè),經(jīng)過四級(jí)中和反應(yīng)的一段中和液通過自流進(jìn)入一段濃密機(jī)進(jìn)行固液分離。一段濃密機(jī)上清液自流進(jìn)一段濃密清液罐,底部稠液通過底流輸送泵輸送至一段壓濾機(jī),進(jìn)行渣水分離,濾液進(jìn)入壓濾清液儲(chǔ)罐。

        來自一段濃密清液罐和壓濾清液儲(chǔ)罐的水進(jìn)入二段中和反應(yīng)罐。同時(shí)加入石灰乳進(jìn)行二段中和反應(yīng),并在二段中二級(jí)、四級(jí)反應(yīng)罐進(jìn)行pH值監(jiān)測(cè)。經(jīng)過反應(yīng)的二段中和液通過自流進(jìn)入二段濃密機(jī)進(jìn)行固液分離,清液自流進(jìn)中和二段濃密清液罐,底部稠液通過底流輸送泵送至二段壓濾機(jī),進(jìn)行渣水分離。來自壓濾清液儲(chǔ)罐和二段濃密清液罐的達(dá)標(biāo)清水可在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行回用。

        1.3.3 主要工藝指標(biāo)

        設(shè)計(jì)正常處理水量200m3/d,處理后達(dá)標(biāo)水送制酸系統(tǒng)凈化工序回收利用。

        主要工藝指標(biāo)為:

        酸水處理量/(m3?d-1)200

        酸水溫度/℃≤50

        酸水質(zhì)量濃度,%≤10

        一段中和后pH值4~5

        二段中和后pH值8~10

        濃密機(jī)底排含固量(w),%15~25

        濾渣含固量(w),%45~50

        2、閑置設(shè)備改造

        該項(xiàng)目中和工序利舊,改造廠房?jī)?nèi)一套粗粒合金加壓浸出系統(tǒng),設(shè)備已閑置多年。在充分論證工藝可行、現(xiàn)有閑置設(shè)備可恢復(fù)的基礎(chǔ)上,重新配置工藝管道,對(duì)泵及攪拌裝置進(jìn)行填平補(bǔ)齊,達(dá)到酸性水處理要求,同時(shí)大大降低項(xiàng)目投資。此次改造共利舊設(shè)備23臺(tái),新增泵類設(shè)備14臺(tái)、攪拌設(shè)備2臺(tái)、管道2700m、閥門60件及電氣儀表設(shè)備29臺(tái)。改造所用設(shè)備見表1。


        3、結(jié)語

        該硫化工序改造費(fèi)用220萬元,中和工序改造費(fèi)用273.41萬元,其中建筑安裝費(fèi)用120萬元,管道閥門安裝費(fèi)用29.04萬元,電氣儀表安裝費(fèi)用78.8萬元,其他費(fèi)用45.57萬元。該酸性廢水處理裝置投產(chǎn)后運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了銅系統(tǒng)制酸廢水的達(dá)標(biāo)排放,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。


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