品牌: | 新得瑞 |
型號(hào): | 按需定制 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
單價(jià): | 25632.00元/套 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
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發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 16:58 |
最后更新: | 2023-11-22 16:58 |
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1.實(shí)驗(yàn)原因及目的
(1)實(shí)驗(yàn)原因
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫過(guò)程中,由于煙氣中HCl及石灰石脫硫劑中含氯組分等的溶解吸收,會(huì)使脫硫漿液中Cl濃度逐漸升高,為了維持系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和保證石膏品質(zhì),需控制脫硫漿液中Cl濃度不高于20000mg/L,定期排出一部分漿液,即脫硫廢水,廢水成分主要包括懸浮物、過(guò)飽和的亞硫酸鹽和硫酸鹽、無(wú)機(jī)鹽離子(Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-)及重金屬等,其中很多是國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的類污染物。由于水質(zhì)的特殊性及各種重金屬離子對(duì)環(huán)境很強(qiáng)的污染性,脫硫廢水處理難度大且需進(jìn)行單獨(dú)處理。因此,盡管脫硫廢水水量在電廠廢水中比例較小,但是其含鹽量高、污染種類多、水質(zhì)波動(dòng)大,已成為燃煤電廠中成分復(fù)雜、處理難度大的廢水。隨著廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格及用水、排水收費(fèi)制度的建立,火電廠作為用水、排水大戶,無(wú)論從環(huán)境保護(hù)還是從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度,節(jié)約用水和減少外排廢水已變得十分必要。
2015年4月16日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,簡(jiǎn)稱“水十條”。嚴(yán)苛的環(huán)保政策促使電廠的廢水必須實(shí)施零排放。
現(xiàn)有常規(guī)的脫硫廢水零排放工藝路線比較,如表1。
通過(guò)表1比較結(jié)果,不難看出,低溫蒸發(fā)濃縮+旁路煙道蒸發(fā)大的優(yōu)點(diǎn)就是無(wú)需進(jìn)行預(yù)處理,而且不受廢水處理總量限制,有很高的靈活性,且操作簡(jiǎn)單,日常維護(hù)量小等,在廢水零排放市場(chǎng),具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),未來(lái)市場(chǎng)空間很大。同時(shí),該工藝在運(yùn)行過(guò)程中,將廢水濃縮的同時(shí),將廢水中的水蒸發(fā)出來(lái),回收利用,在實(shí)現(xiàn)廢水零排放的同時(shí),還可以實(shí)現(xiàn)節(jié)水的目的。
(2)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
①由于廢水含Ca2+、Mg2+、SO42-高,濃縮后設(shè)備尤其是換熱器易堵塞,重點(diǎn)考慮晶種法防結(jié)垢問(wèn)題,保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;
②摸索各設(shè)備換熱系數(shù)K。
2.實(shí)驗(yàn)原理及工藝描述
(1)實(shí)驗(yàn)原理
低溫蒸發(fā)技術(shù)原理:將脫硫廢水加熱到一定溫度后引入蒸發(fā)室,由于該蒸發(fā)室中的壓力控制在低于熱脫硫廢水溫度所對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽壓的條件下,故熱脫硫廢水進(jìn)入蒸發(fā)室后急速地部分氣化,從而使熱脫硫廢水自身實(shí)現(xiàn)了濃縮的目的。
(2)工藝描述
本試驗(yàn)選擇單效強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)工藝,熱源選用低品位蒸汽。
物料流向:原料經(jīng)進(jìn)料泵進(jìn)入蒸發(fā)室,蒸發(fā)室內(nèi)廢水經(jīng)強(qiáng)制循環(huán)泵輸送至加熱室管程,而后被加熱后的廢水再次進(jìn)入蒸發(fā)室蒸發(fā)濃縮,達(dá)到濃縮要求后經(jīng)出料泵排出。
蒸汽及冷凝水流向:飽和生蒸汽進(jìn)入加熱室殼程與原料進(jìn)行換熱,冷凝后排至界外再利用;分離產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入間接冷凝器,與間接冷凝器殼程的循環(huán)水換熱冷凝后,冷凝水進(jìn)入冷凝水罐收集,輸送至外界再利用,間接冷凝器內(nèi)的不凝氣由真空泵排出。
本套系統(tǒng)中會(huì)產(chǎn)生少量不凝氣,長(zhǎng)期積累會(huì)在冷凝側(cè)的局部形成較高濃度,導(dǎo)致傳熱效率明顯下降,本蒸發(fā)系統(tǒng)在加熱室設(shè)有專用的不凝氣排出口,因此在蒸發(fā)過(guò)程中可隨時(shí)打開(kāi)不凝氣閥門進(jìn)行定期排出,以tigao傳熱效率。
3.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析
本實(shí)驗(yàn)裝置按照廢水進(jìn)料量1000kg/h,蒸發(fā)量按照667kg/h,濃縮倍率按照3倍進(jìn)行設(shè)計(jì)。
試驗(yàn)過(guò)程中進(jìn)行了兩組168連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn),一組原水取自澄清器后,另外一組原水取自三聯(lián)箱前。
澄清器后原水中主要為可溶解性鹽分及少量懸浮物,澄清器后取水168期間,進(jìn)入系統(tǒng)的廢水總量184t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時(shí)廢水給料量1095kg/h;二次蒸汽冷凝水總量116.28t,平均每小時(shí)蒸發(fā)量為692kg/h;平均濃縮倍率2.72倍。本組試驗(yàn)濃縮液出料泵排放量與進(jìn)料泵liuliang連鎖,進(jìn)料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,由于蒸發(fā)室液位波動(dòng)較大,未達(dá)到濃縮倍率要求,所以在8月14日19:10修改濃縮倍率為3.6,8月15日10:47修改濃縮倍率為4,15:28調(diào)整濃縮倍率為4.5。
三聯(lián)箱前原水中主要為可溶解性鹽分及懸浮物,懸浮物濃度為1%~3%,三聯(lián)箱前取水168期間,進(jìn)入系統(tǒng)的廢水總量193t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時(shí)廢水給料量1149kg/h;二次蒸汽冷凝水總量122.69t,平均每小時(shí)蒸發(fā)量為730kg/h;平均濃縮倍率2.74倍。本組試驗(yàn)濃縮液出料泵排放量與二次蒸汽冷凝水liuliang連鎖,進(jìn)料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,蒸發(fā)室液位波動(dòng)范圍調(diào)小,且168試驗(yàn)期間未進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。